Tronxy X5SA

Erfahrungen, Umbau, Einrichtung

Vor einem Monat legte ich mir einen Tronxy x5sa zu

32 Bit Silent Mainboard (das Mainboard heißt cxy-v6191017 und hat eine Arm 32 bit CPU )

Core xy ( sehr genauer Druck und weniger Vibrationen beim Drucken )
Bowden Extruder mit sehr langem Bowden, der zu Stringing und unexaktemDruck geführt hat, daher hab ich einen BIQU H2 Direkt Drive Antrieb nachgerüstet, von dem ich nach wie vor begeistert bin, ( hab den auch direkt beim Anycubic Chiron eingebaut mit entsprechendem selbstgedrucktem Adapter)

Ein Bett Sensor fürs Nivellieren des Druck Bettes, der im Originalzustand aber nur auf Metall Reagiert, das verhindert, andere Druckoberflächen zu benutzen, wie z.b. Glas mit 4 mm Dicke, daher hab ich einen noch vorhandenen BLTouch Sensor verbaut, der tatsächlich die Oberfläche des Druckbetts abtastet und nicht nur die Höhe des Alu Bettes, welches ein paar mm unter dem Druckkopf ist.
Das mit dem Touch Sensor war nach den umbauten ein wichtiges Kriterium, da ich so eigentlich keinen Port für den Original Sensor auf dem neuen Board hatte.

Das üble an dem verbauten Board ist, das es Probleme mit dem Übertragen von Druckdaten über Simplify 3D oder Cura gibt, ein normales drucken darüber habe ich nicht geschafft, es musste von SD Karte gedruckt werden.

Eine Proprietäre Firmware, die es zwar erlaubt grob Motoren einzurichten, wie Drehrichtung, PID Temperatur mehrere Extruder, einige Temperatur Sensoren.
Aber viel mehr auch nicht
Ich wollte daher Marlin benutzen, war mir aber mit dem alten Board nicht sicher, ob das anstandslos läuft.

Daher habe ich mich entschlossen, ein neues Druckerboard einzubauen,
meine Wahl viel auf die Kombi: Btt E3 Turbo mit TFT35 da ich da einige sehr vielversprechende Youtube Videos zu gefunden habe.

Meine vorherigen Boards hab ich mit der Arduino Umgebung mit Marlin versorgt und war daher überrascht, das es nun auf Windows mit Visual Studio eingerichtet wird.
Also Youtube an und Kurse angeschaut, wie man das einrichtet,
War nicht einfach kann ich dazu sagen, ich musste eine ganze menge lernen, man braucht einige Plugins: PlatformIO, Autobuild Marlin haben mir z.B. sehr geholfen zurecht zu kommen.

Der Umbau vom Board erwies sich als sehr umfangreich, da das Original Board einen nicht üblichen Flachbandkabel Anschluss nutzt, an dem alle oberen Signale geführt werden, also Heizblock, x-endschalter, Sensor, Thermofühler und Lüfter.
Ich habe also alles neu verkabeln müssen, das Board musste aus dem Gehäuse, da ich nicht so viel am Original ändern wollte.

Anfangs nach dem umbau hab ich versucht, die Z-Achse mit einem Drucksensor auszustatten, da der Original Sensor nicht anschließbar war.
Das war nur fummelei, die sehr Fehleranfällig war.
Also hab ich mich entschlossen, einen vorhandenen,
vor Jahren gekauften und nie benutzten BLTouch Sensor einzubauen.
Nach dem Drucken der entsprechenden Vorrichtung zum Anschrauben des Sensors am BIQU H2 ( https://www.thingiverse.com/thing:4893522/files Vampy BLTOUCH Mount) und dem Programmieren des Sensors in Visual Studio mit aktuellem Marlin ( version 2.0.9.1 )
Was mich 2 tage gekostet hat, da nach dem Umbau die Drehrichtung vom Y Motor falsch herum war und die Achsen Spiegelverkehrt liefen.
Beim Drucken von Schrift auf einem Pokal fiel das erst auf.
Daher stimmten natürlich auch die Begrenzungen für das Autobed (ABL) Leveln nicht .
Ich musste mit dem M851 X=0 Y=0 das ABL dazu bringen, an der richtigen Stelle des Druckbettes mit dem Leveln anzufangen, da der BLTOUCH pin sonst neben dem Bett gemessen hätte.

Mittlerweile kann ich den Drucker auch über Wlan ansteuern, ein Raspberry Pi habe ich als
Steuerung da laufen.
Mit Octoprint kann man sehr gut Arbeiten, es Muss nicht zwingend ein Rechner laufen und
Octoprint kommt mit sehr guten Plugins daher, z.b. um das Druckbett zu nivellieren mit
dem Bed Level Visualizer

Letztendlich habe ich den rahmen des Druckers noch mit Winkeln verstärkt und das Netzteil ist eines, das den Lüfter nur ansteuert, wenn er gebraucht wird, beim einschalten hört man so gut wie nichts und im Betreib ist das ganze Gerät sehr leise.
Ich bin sehr zufrieden mit den Druckergebnissen.

Leider ist das BTT e3 turbo durch Statische Aufladung defekt und ein neues mußte her.

Da mein Anycubic Chiron gut mit dem BTT Oktopus zusammenarbeitete, entschloss ich mich auch den Tronxy darauf umzubauen, was recht einfach war, wenn jetzt mal ein Treiber Baustein den geist aufgibt, dann kann ich den einfach austauschen,.
Mit den 2009ner Treibern gelang es mir sogar die Motoren Endschalter einzusparen.
Wenn ihr mal dafür die Software benötigt, einfach mal anfragen.
Ich nutze Marlin 2.09 für den Tronxy und den Chiron und bis jetzt läuft alles wie es soll.